改進
中頻熔煉爐設(shè)備的試驗
根據(jù)改進的中頻熔煉爐的工藝參數(shù),結(jié)合理論分析和實踐經(jīng)驗,對影響曲軸出爐溫度和出爐后冷卻速度兩個環(huán)節(jié)相關(guān)部位的設(shè)備進行改造,調(diào)整原影響產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)方式,以期獲得較好的試驗結(jié)果。
②將中頻熔煉爐門高度降低至略高于曲軸旋轉(zhuǎn)半徑,在后爐門左右兩側(cè)加裝簾子,以防冷空氣進入爐門影響保溫效果,在爐門內(nèi)爐底焊有弧形擋板(30cm寬,30cm高,5cm高),防止曲軸持續(xù)振動,保證爐體冷卻溫度。 b采用+40mm不銹鋼控制的循環(huán)水霧化裝置,噴嘴噴口直徑1.5mm,間距15cm,每兩排成10行。角度交叉設(shè)置。
通過調(diào)整水和壓縮空氣的壓力,防止產(chǎn)生水柱而使零件表面出現(xiàn)局部馬氏體化形成硬點,影響后續(xù)加工。 ③連續(xù)生產(chǎn)線是由操作者通過連續(xù)工作來實現(xiàn)的。以嚴格的勞動紀律保證嚴肅的工藝制度,確保實現(xiàn)中頻熔煉爐的工藝參數(shù)。